干磁尾礦重選鐵精礦案例中跳汰機(jī)的應(yīng)用一例(二)
我們書接前文《干磁尾礦重選鐵精礦案例中跳汰機(jī)的應(yīng)用一例(一)》,這次我們來看看大顆粒跳汰機(jī)在本項目中的實際應(yīng)用。
1.大顆粒跳汰機(jī)經(jīng)過針對性的優(yōu)化設(shè)計取得了良好的生產(chǎn)指標(biāo)
給礦品位 | 精礦品位 | 尾礦品位 | 精礦品位 | 鐵回收率 |
---|---|---|---|---|
30.22 | 41.58 | 15.60 | 56.27 | 77.42 |
2.采用的大顆粒跳汰機(jī)主要技術(shù)性能
在該例干磁尾礦案例中,云南昆明滇重礦機(jī)采用了雙列雙室側(cè)動式大顆粒跳汰機(jī),跳汰面積為3.2平方米,篩縫5mm,沖程系數(shù)為0.58,可處理10mm-75mm的原礦,隔膜沖程0mm-120mm,沖次每分鐘0-140次,每小時的處理能力最高可達(dá)到70t。
3.針對原礦性態(tài)昆明滇重礦機(jī)采用了針對性的優(yōu)化設(shè)計
(1)由于在選礦試驗中,跳汰機(jī)內(nèi)部顯現(xiàn)出不夠松散的床層表現(xiàn),所以云南昆明滇重礦機(jī)經(jīng)過系列實驗,最終縮小大顆粒跳汰機(jī)的分選面積,將沖程系數(shù)從0.58加大到0.68,原有直徑75mm的上升水管也增加為100mm直徑,篩下排礦直徑由50mm加大到60mm,所有的這些措施,都是為了減少物料堵塞,實現(xiàn)高效分選。
(2)在沖程100mm、沖次115次/分鐘的設(shè)定下,將大顆粒跳汰機(jī)的精礦堰板升高到140mm、尾礦堰板50mm,處理能力達(dá)到最大值70t/h,這樣的操作設(shè)定相對振動溜槽來說要簡便易行得多,可以保證跳汰機(jī)處于穩(wěn)定、高效的工作狀態(tài)。
4采用大顆粒跳汰機(jī)之后整個項目的效益分析
按照設(shè)定的年處理56萬噸原礦,每小時處理70t計算,需要每年的開機(jī)時間達(dá)到8021小時。
(1)電能消耗
總的裝機(jī)功耗96.25kw,每年消耗的電能為96.25kw×8021h=77.2萬kw,所以采用大顆粒跳汰機(jī)之后每年的電費消耗為38.6萬元;
(2)選礦用水消耗
每小時需要補充60立方,年消耗用水48.13萬立方,每年的水費為7.22萬元;
(3)備品配件更替費用
每年大約需要更換橡膠隔膜、脫介篩網(wǎng)、給礦皮帶、膠泵葉輪等備品配件需要28萬元;
(4)原礦開采成本維持不變:2807萬元;
(5)精礦產(chǎn)值
每年可回收鐵品位41.48%的銅精礦31.6萬噸,可得品位59%的鐵精礦20萬噸,扣除成本收益為3607萬元;
(6)采用大顆粒跳汰機(jī)之后整個干磁尾礦重選項目的年收益為:3607-(38.6+7.22+28+2807)=726萬元;
因此,無論從可操作性上,還是從整個項目的經(jīng)濟(jì)效益方面來說,使用大顆粒跳汰機(jī)都比采用振動溜槽要更合適些。